铝合金压铸在生产过程中常常因为操作不当或者工艺不娴熟,出现气孔缺陷。一旦出现气孔,往往会造成铸件因质量问题报废,提高生产成本。但造成铝合金铸件产生气孔缺陷的原因有很多,很多企业遇到问题时总会觉得不知所措,无从下手。本文将从铝合金压铸件气孔产生原因入手,分析气孔缺陷解决方法。
1.精炼除气质量不良产生的气孔
在铝合金压铸生产中,熔化了的铝液浇注温度 一般常在610~660℃,在此温度下,铝液中溶解有 大量的气体(主要是氢气),铝合金氢气的溶解度与铝合金的温度密切相关,在660℃左右的液态铝液 中约为0.69cm3/100g,而在660℃左右的固态铝合 金中仅为0.036cm3/100g,此时液态铝液中含氢量 约为固态的 19 ~20 倍。所以当铝合金凝固时,便有大量的氢析出以气泡的形态存在于铝合金压铸件 中。
减少铝液中的含气量,防止大量的气体在铝合 金凝固时析出而产生气孔,这就是铝合金熔炼过程 中精炼除气的目的。如果在铝液中本来就减少了气 体的含量,那么凝固时析出气体量就会减少,因而产生的气泡也显著减少。因此,铝合金的精炼是非常 重要的工艺手段,精炼质量好,气孔必然少,精炼质 量差,气孔必然多。保证精炼质量的措施是选用良好的精炼剂,良好的精炼剂是在660℃ 左右可以起 反应产生气泡,所产生气泡不太剧烈,而是均匀不断 的产生气泡,通过物理吸附作用,这些气泡与铝液充 分接触,吸附了铝液中的氢将其带出液面。因此冒泡时间不宜过短,一般要有6~8min的冒泡时间。
当铝合金冷却到300℃时,氢在铝合金中的溶解度仅为0.001cm3/100g以下,此时仅为液态时的1/700,这种凝固后氢气析出而产生的气孔是分散 的,细小的针孔,这不影响漏气和加工表面,肉眼基本看不见。
在铝液凝固时因氢气析出所产生的气泡比较 大,多在铝液后凝固的心部,虽然也分散,但这些气泡常常导致渗漏,严重时常导致工件报废。那么针对压铸铝气孔问题,东莞聚宏胶业研发一款出压铸铝气孔修补剂 JL-113铝质修补剂为膏状,不流淌,以铝粉为强化填充剂,聚宏铝质修补胶?铝合金表面砂眼修补胶固化后具有优异的机械性能,可进性钻孔、车牙、切削、砂磨及攻丝等各种机械加工;聚宏铝质修补胶固化后无收缩,并可进行各类机械加工,在不允许动火电焊的工作环境可取代电焊进行冷焊修补;JL-113铝质修补剂与被修补金属机体结合强度高,并与金属颜色几乎一致;.聚宏铝质修补胶具有抗磨损、耐油、防水、耐各种化学腐蚀等优异性能,同时可耐高温168℃,长时间耐150℃
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铝板砂眼修补过程
1、铸铝件表面处理:除去基体表面松动物质,采用喷砂、电砂轮、钢丝刷或粗砂纸等方式打磨,提高修补表面的粗糙度,使用清洗剂擦拭,以清洁接着表面。
2、铸铝件涂胶:聚宏修补剂是由A、B双组份组成,使用时严格按规定的配合比将主剂A和固化剂B充分混合到颜色均匀一致,并在规定的可使用时间内用完,剩余的胶不可再用;
3、将混合好的铝合金缺陷修补剂涂抹在铸铝件的基体表面,涂抹时应用力均匀,反复按压,保证材料与基体表面充分接触,以达到更佳效果。需多层涂胶时,需对原涂胶表面进行处理后再涂抹;
4、压铸铝气孔专用修补剂在低于气温25℃时可适当延长固化时间,当气温低于15℃时,采用适当的热源进行加热(红外线、电炉等),但加热时不可以直接接触修补部位,正确操作是热源离修补表面40cm以上,60~80℃保持2~3小时。